1.4112钢的C和CR含量高,因此具有很高的淬透性和良好的耐磨性[1],因此在恶劣环境中得到广泛应用。 由于其含碳量高,韧性低,容易发生脆性断裂[2]。 在中国,这种钢已被开发为航空航天的尖端材料。 近年来,随着该钢种在不锈钢、轴承、工具等行业的推广应用[3],国内特钢企业进行了少量生产,多用于制造冲击载荷较小的零件或工具[4]。 自 14112钢是一种高碳马氏体不锈钢,塑性差,延展性温度范围窄[5],生产时容易出现硬质合金开裂,因此钢必须报废或锻造。 自2017年加热介质更换以来,探伤合格率一直在波动,与以前相比出现了较大的下降。 最近,它下降到47%,并且有明显的漏洞,这严重影响了公司的合同交付率。 因此,提高探伤合格率成为本文的主要研究方向。
根据成品规格,14112钢铁生产工艺:
1)冶炼压铸1000吨精锻木材(简称1000直木)或1800吨快锻+1000吨精锻木材(简称1800+1000复合木材)生产120毫米剥皮木材。
2)冶炼压铸1800吨精锻木材(简称1800直木),生产直径121 150毫米的剥皮木材。
3)冶炼、压铸3150吨快锻1800吨精锻木材(简称3150+1800复合木材)或1800吨精锻+3150吨快锻+1800吨精锻(简称1800+3150+1800复合木材),生产直径151300毫米的剥木。
4)冶炼压铸3150吨快锻(简称3150直钢)生产301毫米剥皮材料。
2号炼钢厂:主要设备包括1台30吨非真空感应炉、1台30吨普通功率电弧炉、2台30吨低频炉、1台30吨VOD VHD炉、1台30吨VD炉和5条小车坑铸造线。 根据锻造厂的要求,初级钢水经LF精炼炉和VD炉脱气后即可浇注。 1吨或吨或10吨或10吨13吨可调主轴型。
锻造厂:分为旧线和新线。 老生产线主要设备包括1000吨精密锻造机、2000吨快锻机和3500吨快锻机。 新生产线成立于2010年,主要设备包括1800吨精密锻造机和3150吨快速精锻机。 加热设备包括环形加热炉和箱式加热炉,加热介质由水气改为天然气。
运输方式:带隔热罩的汽车。
1.4112钢种相当于国产9Cr18MOV钢种,可用于制造不锈钢屑、机械刀具和剪切工具等材料。 为了提高切削性能,大多数用户要求钢中的硫质量分数为0015%~0.030%控制。 化学成分见表1。
新生产线中出现的质量问题主要有两种类型:
一种是钢锭的尾部,是指铸锭尾部在锻造过程中的横向开裂和掉落,俗称尾部掉落,见图1。
图1在锻造开始时发生尾部掉落。
一是成品材料的探伤不相容性,探伤波大多在20dB以下,甚至底部波也消失了,即探伤波(f b)。 在成品木材截面的中心区域,有肉眼可见的孔,见图2。
图2成品端面中央有一个可见的孔。
取不相容材料的低倍率截面进行检查,见图3。 低放大倍率定性是中心孔。 从低倍率可以看出,随着损伤波的增加,低倍率上的中心缺陷变得越来越严重。 图3(a)标本有肉眼可见的小孔; 图3(b)和(c)在试样的中心区域有非常明显的孔洞,与图2中的缺陷一致。
图3具有不同损伤波的定性胶片的低放大倍率:(a) 14 dB; (b) f=b 试件 1; (c) F=B 试件 2
将探伤不相容的低倍率试片(图4)切割,将有缺陷的部分制成小样品进行高倍率分析。 图4(a)显示了一个带有轻损伤波的标本,该标本被横向切割,在中心区域有一个小孔。 图4(b)显示了一个具有重伤波的标本,该标本是纵向切割的。 在高倍率下,可以观察到孔,并且在孔附近有碳化物,其中网状碳化物沿着碳化物开裂。
图4具有不同损伤波的定性胶片的高放大倍率:(a) 14 dB; (b)f=b
2015年采用大主轴型时,脱尾比例占657%,这会影响总产量[6]。
钢锭尾部脱落异常,主要是因为钢锭尾部产生内应力,由内向外开裂。 分析内应力的原因是铸锭脱模时间太晚,脱模后铸锭尾部温度低。 当中心温度冷却到相变温度点(ar1)以下时,如果继续冷却,冷却速度过大,铸锭中心会产生较大的拉应力,导致尾部脱落[6]。
通过进一步的数据统计和研究分析,认为尾部下降的第二个原因是加热炉的等待温度低。 由于该牌号是高碳马氏体钢,因此在脱模过程中获得了马氏体组织。 由于铸锭预热不足,高温铸锭放入加热炉后,由于炉温较低,对铸锭没有起到保温或加热的作用,而是进一步降低了铸锭中心的温度,增加了岩芯的应力。 第三个原因是,在钢锭平均温度之后,在低温加热过程中,钢锭的温度过快,由于钢的导热性差,内外应力进一步增加,形成较大的热应力和组织应力,导致内部横向开裂。 在锻造初期,在外力作用下,钢锭或钢坯经过加工变形后表面出现裂纹,严重时会出现掉尾问题,见图1。
针对探伤的不相容性,结合铸锭类型和工艺路线,根据成品材料数量计算探伤合格率。 旧行使用 071吨主轴型和新线9对于0t主轴生产的成品材料,探伤合格率非常好; 并采用了新生产线。 1 和 52t主轴式生产的成品材料探伤合格率不好,尤其是前两种铸锭式,探伤合格率更低,见表2。
因此,为了找出影响探伤合格率的真正原因,结合高低倍率检测结果,收集了现场生产记录、图像等信息和品种工艺规程进行技术分析。 通过对比,本研究中样品的高低倍率缺陷与之前探伤的缺陷相同,如图3和图4所示。
进一步的调查分析表明,存在这样的规律:
1)钢锭持有时间过长。受生产组织、设备故障等因素影响,钢锭的保温时间比工艺所需的时间长。
2)现场人员对保持时间的理解存在差异。有人员认为,当环形炉出的钢锭第三阶段进入第四阶段(保温段)时,保温时间的定时开始,而不是当炉温达到规定要求时。
3)中间坯料的再烧时间过长。超过要求的时间。
4)绝缘符合规定要求,但探伤仍不一致。整炉温度均匀,保温时间完全满足工艺规范要求。 在生产条件具备的情况下,对前半炉生产的钢锭的探伤全部合格。 但由于小钢锭数量多,锻造时间长,炉后放出的钢锭在高温段停留时间过长,所生产物料探伤合格率大大降低。
5)由于设备故障,为保证生产的连续性,现场操作人员通常在规定要求的下限温度下加热和保温。但是,由于无法确定具体的故障排除时间,为了提高生产效率,操作人员没有按要求进行冷却处理,人为地导致保温时间过长。
6)装锭、红送、装炉过程中出现意外故障,导致钢锭进炉温度低、尾部掉落。在锻造过程中,液滴末端的截面裂纹向内延伸,导致探伤失败。
7)加热介质由水、煤、蒸汽改为天然气后,探伤不相容的发生率比以前高。
为了提高切削性能,要求钢中的硫质量分数为0015%~0.030%控制。 结合探伤,锰硫比无明显对应关系,试验030% mn 和 060%MN,它们都有缺陷检测不相容的发生,并且不相容的发生符合上述常见问题。 但为了保证钢水的脱氧和材料性能,锰含量不宜过低。
除了铸锭的尺寸、铸锭的保温时间、成品的规格不同外,其他工艺参数,如化学成分控制、铸锭加热和炉温、中间坯的再烧温度、中间坯的变形等,在热量和生产批次之间没有太大区别。
通过以上讨论分析,为解决探伤不一致问题,调整方向应为中间坯料的保锭时间和再烧时间。
由于加热介质的变化,天然气的热值高于水和煤气,加热速度也比水煤气快。 如果仍按原工艺进行加热,难免对易过热、导热性差、穿孔的品种进行探伤不相容。
通过以上分析讨论,对采用新加热介质后新生产线的生产工艺进行了优化
1)为避免掉尾,继续采用高温红输送,开辟绿色通道,首先保证将该品种放入炉内,等待温度由原来的550 600°C提高到650 700°C。
2)如果在红进料过程中发生意外,导致入炉的钢锭温度低于常规温度,应调整加热炉的等待温度(t1)以满足钢锭尾部的平均温度(t2):t1=t2+(150 10)°C,等待温度不应超过700°C。
3)炉膛平均后,低温段升温速率控制50°C h。
4)优化铸锭加热工艺:保温温度为1140 1160°C,保温时间为4 8 h。
5)优化坯料加热工艺:再烧温度为1140-1160°C,再烧时间为15 3 小时控制。
6)对生产组织的要求:由于设备故障或其他原因,热停机不能按时烘烤,调整到保温下限。当总保温时间达到上限时,仍无法烘烤生产时,温度降至800 1000°C; 当生产条件满足时,温度升高,加热速度不受限制,物料温度达到工艺要求的保温温度,保温时间按原工艺生产。 当温度冷却到800 1000°C,8小时后仍不能生产时,应遵守有关管理规定。
根据上述优化方案,采用合适的铸锭型式,保证加工比,共冶炼5炉钢。 生产过程加强了红色交付的紧凑性。 在锻造过程中,没有出现掉尾问题,共生产了125件材料,全部合格。 自 2017 年 10 月以来,新生产线的批量缺陷检测首次实现了 100% 的合格率,如表 3 所示。
1)对于加热介质的更换,对于高碳高合金比的特殊品种,应调整红进料和加热工艺,避免出现掉尾、过热孔、探伤不相容等缺陷。
2)钢种含CR高,含Mo、V,都是易形成碳化物的元素。为了避免过热孔的发生,除了降低加热温度外,还需要注意保温时间,尤其是在加热介质或炉子发生变化之后。
3)钢种含有较高的C和Cr,并含有Mo和V,增加了铸锭的内应力。为避免因应力而掉尾,应保证高温,炉膛温度应控制在650 700°C。
4)本钢种为高碳高合金钢,为保证凝固质量,应严格控制浇注温度,采用热周转包冶炼,防止高温浇注造成铸锭跑偏、中心松动等质量缺陷。
5)生产质量。对于容易发现缺陷的品种,除了从专业角度进行科学分析,从工艺规划上加强技术支持外,在生产组织方面,要认真执行工艺规程,准确理解保温时间的概念。
6)对于这种钢种,锰含量不是导致探伤不相容的影响因素,降低锰含量或降低锰硫比以节省成本是可行的。
7)该钢种不适用于冷锭。在采用冷锭生产时,冶金学家需要结合本文的描述,进一步研究冷锭的加热过程。
引用。
文章** — 金属世界。